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投入1800萬,從VOCs排放大戶(hù)到減排標杆

來源:科(kē)柏(bǎi)盛環保(bǎo)     發布時間:2024-08-13

       “前兩年,我公司附近(jìn)大氣走航高值頻發屢被(bèi)通報,如何有效治理生產廢氣一度讓我們十分傷腦。所(suǒ)幸,在通州生態環(huán)境局(jú)的精(jīng)準指導下,我們持續加(jiā)大投(tóu)入,源頭治理,優化設施,廢氣治理質效明顯提升,今年以來基本未出現走航高值,對我公司的形象提升和綠色發展裨益很大!”南通百納數碼新材料有限(xiàn)公司環保負責人感慨道。南通百納數碼新材料(liào)有限公司從揮(huī)發性有機物的“排放大戶” 到成為“減(jiǎn)排標杆”、從高值頻發企業到成為治理引領單位,它究竟是如何實現華麗轉身的?
 
  源頭治理首(shǒu)創先(xiān)行
 
  “要削高值(zhí)就要源頭治,才能減量(liàng)削峰降值(zhí)。”針對百納公司的走航頻發高值,通州生態環境局上門“巡診”,發現該企業的背膠工段使(shǐ)用的油(yóu)性壓敏(mǐn)膠用量大、揮發性有機物含量高,源(yuán)頭替代(dài)應作為(wéi)大氣治理的主攻方(fāng)向。對此,通(tōng)州生態環境局與百納數碼多次會商,分類(lèi)施策,最終(zhōng)確定水膠代替油膠的減排方案(àn)。百納公司在本行業內首創先行,投(tóu)入64.6萬元改造出一條水膠生產線,代替油膠塗布材料。原料的揮發性有機物含量從353g/L驟降到2g/L,降幅達到99%,經測算每年能減少揮發性有機物產生(shēng)約200噸(dūn)。借此工藝改造契(qì)機,百(bǎi)納公司進一步(bù)提升(shēng)生(shēng)產效率、削減冗餘工段,外遷2條揮發性有機物產量最大的背膠線,進一步減少揮發性有(yǒu)機物產生約220噸。
 
  過程收集查漏補缺
 
  “廢氣收集是廢氣處理的前置關口,絲毫(háo)不能鬆懈。”在推進(jìn)百納公司緊(jǐn)抓源頭治理的同時,通州生態環境局與企業共(gòng)同查擺問題,發現百(bǎi)納公司因(yīn)投產時間早、規模擴大快,廢氣收(shōu)集管路(lù)的設計上存在缺陷,管路老化、漏點外(wài)泄等問題較為普遍,得不到(dào)有效收集的廢氣勢必對外(wài)環境造成影響。通州生態環境局執法人員(yuán)通過LDAR檢測(cè)、紅外檢漏儀等科(kē)技手段對百納公司生產車間開(kāi)展全身體檢,指導企業采取更換管道、負壓密閉、套改隔斷、升(shēng)級改造等措施,從五個方麵改良廢氣收集效率:
 
  一是(shì)投入488萬在廠(chǎng)房外新建3根(gēn)高密封焊(hàn)接的有組織廢(fèi)氣總管,重建12套機台(tái)老舊排風管道,有效封堵廢(fèi)氣泄漏(lòu)點;
 
  二是投入84萬建設無組織收集管道,將配(pèi)料間、塗布頭和供膠(jiāo)間排風之前低濃度廢氣全部作為無組織(zhī)收集匯(huì)總到總管,進新RTO轉輪濃縮(suō)後再焚燒,大幅度降低無組(zǔ)織散溢;
 
  三是投入210萬新建管道壓力集控係統(tǒng),風機自動(dòng)感應管道內部壓力(lì),實現穩(wěn)負壓自動(dòng)變頻控製,消除管道泄漏隱患;
 
  四是投入142萬將背膠(jiāo)大車間套改隔斷(duàn)為小車(chē)間,俗稱“大車間套小車間(jiān)”,同時對機台供膠區域進行再隔斷密封,確保生產(chǎn)廢氣集中收集不逸(yì)散;
 
  五是投入4萬元在車間屋頂應急排放閥門加(jiā)裝活性炭吸附裝置,對緊急(jí)停機時應急排口打(dǎ)開臨(lín)時排放的廢氣進行吸(xī)附處理。
 
  以上五措並(bìng)舉“查缺補漏”,有效解決了(le)百納公司管道(dào)泄漏、廢氣逸散問題,切實提高了百納公司的廢氣收(shōu)集效率,為生產廢氣得到有效處理提供堅實基礎。
 
  末端治理精益求(qiú)精
 
  “末端(duān)治(zhì)理設施既要確保處理效果,也要匹配廢氣產生量。”2010年百納公(gōng)司(sī)成立(lì)之(zhī)初建設有(yǒu)3台RTO廢氣處理(lǐ)設施,對企業早期廢氣治理起(qǐ)到重要作用。但經過十餘(yú)年的使用,部分(fèn)RTO設施陳舊老(lǎo)化,且存在設(shè)計上的安全問(wèn)題。通州生態環境局會同百納公司對RTO末端處理設(shè)施逐一排查、測算廢氣處理效率,並結合廢氣(qì)收集(jí)效率提升後廢氣處理量明(míng)顯增(zēng)大的現實(shí)情況(kuàng),最終確(què)定“一改兩增”的升級方案:投入50萬將原(yuán)有一台兩塔結構RTO改造增加一處半塔反吹風係統,保障廢氣處理能力;投入790.5萬新建(jiàn)一套沸石轉輪係統和一(yī)台新(xīn)RTO,補足生產廢氣(qì)處理量(liàng)的缺(quē)口(kǒu),實現汙染排(pái)放基值大幅(fú)降低(dī)。
 
  科技賦能保駕護航
 
  如何監控有組織、無組(zǔ)織廢氣的達標排放,計算排汙量值?百(bǎi)納公司在廢氣排口安裝了(le)2套(tào)在線監控設(shè)備並與生態環(huán)境部門聯網,同時安裝了4套廠界VOCs(FID、PID各2套)在線監控設施,車間安裝了若幹個(gè)視頻監(jiān)控,產汙(wū)設備上安裝了用電監控。通過這些(xiē)監測監(jiān)控設備實現(xiàn)了遠程(chéng)大氣管控,確保有組織和無(wú)組織廢(fèi)氣的達標排放(fàng),做(zuò)到無事不擾。
 
  今(jīn)年以來,百納公司大氣走航VOCs濃度(dù)同比下降92%,模型模擬計算該公司(sī)網格點無組織VOCs濃度同比下降約21%,時至今日,該公司附近已基本無走(zǒu)航高值。百納公司減排(pái)不減產、增收(shōu)不增汙的綠色轉型正是通州生態環境局服(fú)務企業提升治理的縮影。通州生態環境局將繼續堅持從優化產業結構、提標改造技術(shù)、實施限量減排入手(shǒu),不斷提升治氣質效,為企業綠色發展、區域環境改善增程助力!
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