VOCs治理設備變為“汙(wū)染(rǎn)設施”?去除效率為0!
來源(yuán):人妻系列电影環保 發布時(shí)間:2024-07-22
VOCs廢氣經高效治理後,有組織排放和(hé)無(wú)組織排放(fàng)均應達到國家或(huò)地方有關排放(fàng)要求,並確保排放穩定達標與汙染物去除效率不低於80%的雙重(chóng)控製要求。部(bù)分企業(yè)高效治理工藝選擇(zé)不當,由此帶來廢氣不能穩定達標排放,或產生有害物質損壞治理設施,或(huò)運行費用過高等問題。廣東佛山生態環境近日發布了VOCs治(zhì)理設施現場排查檢測的結果和(hé)相關未(wèi)達標案例(lì)的(de)重點分析,對用戶單位選擇VOCs治理設(shè)施和環(huán)保企(qǐ)業都吹響了“低價低質低效”的警醒號角!
文中提及了11個典型案例,涉及我(wǒ)們認為的高效工藝如RTO、吸脫附+CO等工藝設備排放超標的事實,其中我們選取3個摘要如下:
①某公司使用沸(fèi)石固定床+催化燃燒CO,治理設施2萬風量,合(hé)同金額38萬元。處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內(nèi)快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業為節(jiē)省治理成本,選擇了不適用的沸石固定(dìng)床濃(nóng)縮吸附工藝。
②某公司使用沸石(shí)固定床+催化燃燒CO,治理設施4萬風量(liàng),設施金額116萬元。生態環境部門使用FID便攜式設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理(lǐ)後176mg/m3,去除效(xiào)率為0。主要(yào)問題是沸石固定床吸附(fù)容量小,不能做到及時脫附再生(shēng),且脫附不均勻(yún)。主要原因是企業受(shòu)第三方工程治理單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮(suō)吸附工藝。
③某(mǒu)膠袋有限(xiàn)公司有(yǒu)2台凹版印刷機(2色(sè)、8色各一台(tái)),1台(tái)凸版印刷機;印刷車間整體(tǐ)密閉收集。該公司使用(yòng)活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬(wàn)風量,投資金額23萬。總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除(chú)效率為63%。主要問題是活性(xìng)炭吸附效率不高,難以達到80%的去除效(xiào)率,排放超標。主要原因是(shì)企業單純為節省治理成本而錯誤(wù)選擇了造價較低、不適(shì)用(yòng)的活性炭濃縮吸附工藝。
主要問題:治理工(gōng)藝選擇不當
1.選擇了活性炭或沸石固定床(chuáng)吸附濃(nóng)縮(suō)等(děng)非高效工藝。主要問(wèn)題表現為(wéi)活性炭或沸石固定床吸附材料吸附容量較(jiào)小,吸附效率較(jiào)低,處理較高(gāo)濃度有機廢氣很快吸附(fù)飽和,無法及時脫附且脫附不均(jun1)勻(yún),不能滿足廢氣排放(fàng)濃度穩定達標與汙染物去除效率(lǜ)不低於80%的相關要求;
2.瞞報原輔材料種類或用(yòng)量,導致治理(lǐ)工藝選擇不當。部分企業瞞報原輔材料種類和使用量,導致委托的第三方工程治理(lǐ)單位對(duì)VOCs廢氣產生濃度估算不足(zú),難以去(qù)除中高濃度廢氣。
如實際產生中高濃度有機廢氣,但選擇了適用於中低濃度的(de)沸石轉輪+RCO(CO)催化燃燒治(zhì)理工藝(中高濃度適宜采用沸(fèi)石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治(zhì)理工藝),導致廢氣焚燒熱(rè)解去除不(bú)徹(chè)底,治理效果不佳;再如瞞報使用含(hán)鹵素原輔材料(liào)(如二氯甲烷等),廢氣含氯離子,經焚燒後產生鹽酸等強酸(suān)物質,造成催化劑中毒和治(zhì)理設施(shī)快(kuài)速腐蝕。
3.對(duì)生產規律(lǜ)和廢氣產排認識不清,盲目選擇工藝。部分企業生(shēng)產不(bú)連續或廢氣(qì)濃度不高,但未經濃縮直接采用RTO焚燒處理,大量依靠天然氣助燃,導致能耗過高,運行費用成倍增(zēng)加,給企業帶來巨大壓力。
典型案例1:錯誤選擇(zé)沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有1台10色凹版印刷機,2台凸印機,凹印機使用軟簾圍擋收集。
該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設施2萬風量,合同金額38萬元。生態環境部門(mén)使用FID便攜式儀器監測,第一次(cì)檢測(風機隻開了50%),處理前690mg/m3,處理後446mg/m3,嚴重超標,去除效率僅35%。半小時後,第(dì)二次檢測(風機開盡),處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定(dìng)床半小時內快速飽和,根本來不及脫附。主要原(yuán)因是企業(yè)為節省(shěng)治理(lǐ)成本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸附(fù)工藝。
典型案例(lì)2:錯誤選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有2台8色凹印機。凹印機使用軟簾圍擋收集,印刷車間整體密閉收(shōu)集。該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設施4萬風(fēng)量,設施金額116萬元。
生態環境部門使(shǐ)用FID便攜式設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去(qù)除(chú)效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不(bú)能做到及時脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業受第三方工程治理(lǐ)單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附(fù)工(gōng)藝。
典型(xíng)案例3:選擇不適用的活性炭吸附工藝
某塑料包裝(zhuāng)有限公司有3台凹印機,並使用軟簾圍擋收集凹版(bǎn)印(yìn)刷機VOCs廢氣。
該公司(sī)使用活性炭(tàn)吸附+催化燃燒CO。生(shēng)態環境部門使用便FID攜式設備監測,總VOCs處理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超標,去除效率僅為44%。
主要問題是固定床活性炭吸(xī)附(fù)效率較低,麵對較高濃度有機廢(fèi)氣很(hěn)快吸附(fù)飽和,無法及時脫附。主要原因是企業單純為節(jiē)省治理成本選(xuǎn)擇了不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例4:錯誤選擇活性炭吸附工藝
某膠袋有限公司有2台凹版印刷機(2色、8色各一台),1台凸版印刷機;印刷車間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化(huà)燃(rán)燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬。
2023年9月20日,生態環境部門去現場監測,非甲烷總烴處理前濃度(dù)為243mg/m3,處理後107mg/m3,去除效率約56%;總VOCs約307mg/m3,處理(lǐ)後約115mg/m3,去除(chú)效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率不(bú)高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原因是企業單純(chún)為節省治理成本(běn)而錯誤選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工(gōng)藝。
典型案例5:廢氣濃(nóng)度(dù)估算不足治理工藝選擇不當
某彩印有限公司有3台凹版印刷機(2台8色,1台6色),車間整室密閉收集,使用沸石(shí)轉輪+CO催化燃燒治理工藝。
生態環境部門現場監測,處理前非甲濃度約1312mg/m3,轉輪處理後非甲(jiǎ)濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後的測口非甲濃(nóng)度超4500mg/m3。
生態環境部門使(shǐ)用FID對處理後總(zǒng)排口監測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類收集,過高(gāo)濃度CO爐難以(yǐ)承受其負荷、熱解(jiě)氧化不徹底,導致VOCs大分子轉化成小分子,非(fēi)甲(jiǎ)濃度比處理前還高。主要原因是企業瞞報原輔(fǔ)材料使用(yòng)使(shǐ)用量,委托的第(dì)三方工程治理單位(wèi)不專業,對VOCs廢氣產生濃度估算(suàn)不足,未恰當選擇合適工藝去除高濃度廢氣(處理前廢氣濃度超1200mg/m3)。